感應(yīng)加熱設(shè)備廠家
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信息編輯:鄭州高氏   發(fā)布時(shí)間:

針閥體零件是液壓泵的重要零件,材料為27SiMnMoV鋼。針閥體熱處理工藝為:900℃x4h固體滲碳,880℃x50min保溫后淬油,油溫度為(30-40)℃,油冷8min,-70℃×0.5h冷處理,280℃x4h回火。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),滲碳淬火后,出現(xiàn)批量零件斷裂失效,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常進(jìn)行,并造成經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)研究其原因,發(fā)現(xiàn)采用中頻加熱設(shè)備進(jìn)行感應(yīng)淬火,效果良好。

針對(duì)針閥體斷裂失效進(jìn)行了檢驗(yàn)分析。從針閥體斷裂宏觀形貌上可以看出,斷裂均起源于頭部?jī)?nèi)孔并向外擴(kuò)展,斷口外緣周邊呈剪切唇狀似終斷裂區(qū)域;針閥在回火前已發(fā)生開裂,裂紋擴(kuò)展斷裂的斷口面在回火中被氧化呈藍(lán)色。金相觀察發(fā)現(xiàn),開裂起源于內(nèi)孔處,裂紋產(chǎn)生在內(nèi)孔周邊處并向外呈放射性擴(kuò)展形貌。

針閥體金相組織為大顆粒狀合金碳化物在淬火馬氏體內(nèi)孔表面聚集。電子探針分析表明,試件碳化物聚集區(qū)域碳濃度很高,靠近工件表面處碳濃度梯度很陡,變化劇烈。

從上述檢驗(yàn)分析可以看出,零件斷裂起源于頭部?jī)?nèi)孔;表層組織為淬火和回火馬氏體及聚集于內(nèi)孔表面處的大顆粒合金碳化物;工件表層碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)很高,約達(dá)1.2%;表層碳化物數(shù)量多且聚集,因而表層碳濃度梯度很陡,這些因素造成孔周圍處應(yīng)力集中(同時(shí)有結(jié)構(gòu)因素),形成裂紋萌生源。在淬火中,零件形成馬氏體和較多殘留奧氏體,而冷處理使大量殘留奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,造成工件表層存在較大殘余應(yīng)力(組織應(yīng)力)。另外,工件淬火時(shí),閥體內(nèi)腔狹小及頭部小油孔不利于淬火介質(zhì)流動(dòng),冷卻效果差,造成頭部外表面冷卻快,內(nèi)孔冷卻慢,形成一定的內(nèi)應(yīng)力(熱應(yīng)力)。上述各種內(nèi)應(yīng)力綜合作用和內(nèi)孔處應(yīng)力集中疊加作用,內(nèi)孔處裂紋源迅速擴(kuò)展,并使針閥體發(fā)生斷裂。

為防止針閥體斷裂失效,工藝改進(jìn)如下:

(1)改滲碳加熱為采用中頻加熱設(shè)備進(jìn)行的感應(yīng)加熱,溫度由滲碳的900℃改為880℃,降低溫度有利于減少熱應(yīng)力,并使晶粒較細(xì),碳化物顆粒長(zhǎng)大和聚集也將較為緩和。

(2)合理控制冷處理和回火工藝操作,適當(dāng)延長(zhǎng)回火時(shí)間,消除殘留應(yīng)力。冷處理和回火處理在前工序后立即進(jìn)行,停留時(shí)間小于0.5h。

采用中頻加熱設(shè)備進(jìn)行淬火熱處理后,針閥體未出現(xiàn)斷裂失效現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,達(dá)到技術(shù)要求指標(biāo),更重要的是適合大批量大規(guī)模生產(chǎn)。

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